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81.
杜宇  王凯  初岳峰 《海洋工程》2023,41(4):49-58
由于浅水深条件下悬链线系泊系统的性能对系泊缆长度和几何形状更为敏感,悬链线系泊系统的安装误差对其性能的影响较深水条件下的更为显著。因此首先对适用于半潜漂浮式风机的悬链线系泊系统施工进行研究,分别确定了锚安装位置误差、系泊缆预铺误差和系泊缆与漂浮式基础回接误差的来源,并根据施工条件给出了误差值。之后,以浮体动力学仿真作为手段,对系泊缆系统施工误差对其性能的影响进行基于时域仿真的量化研究。研究表明,锚安装位置误差对系泊系统性能影响不大,但系泊缆预铺和回接的误差对系泊系统性能的影响较大。系泊缆回接的误差可造成系泊缆张力平均值和标准差与设计值偏差近20%,可能对系泊系统疲劳寿命评估产生较大的影响。与系泊缆回接误差相比,系泊缆预铺误差的产生原因更为复杂,由于系泊缆预铺误差往往导致系泊缆长度增长,存在误差的系泊缆张力的各项统计值总体偏小,但可能会造成同组无误差系泊缆的张力过载。  相似文献   
82.
随着智能化研究成为当今科技发展的热点,结合智能优化算法的浮体系泊系统自动化设计成为一个将现代方法应用于传统工程领域并提高设计效率的研究对象。针对浮体的系泊系统,以悬链线式系泊方式为研究对象,分析得出了系泊缆与不同选材参数之间的规律,建立系泊系统自动化设计方法,选用遗传算法作为算法基础,实现方案的智能优选,进行了有效的探索研究;开发了系泊系统自动化设计的自主程序,完成了典型的单根系泊缆的单点系泊系统以及多段组成风分布式系泊系统的研究,验证了方法的可行性,为系泊系统的自动化设计这一技术问题提供了解决方法与工程的应用手段。  相似文献   
83.
海洋环境荷载非平稳性、时变性等特点为海洋工程结构设计带来挑战。海洋工程结构设计的不准确性可导致其真实服役时间低于自身设计寿命。针对塔架软刚臂系泊系统上铰节点服役过程中出现的疲劳磨损问题,发展出一种基于原型监测技术的铰节点疲劳寿命实时预估方法。通过开展有限元模拟,建立系泊腿在指定摆动角度下摩擦系数和热点区域应力分布的对应关系,提出了软刚臂上铰节点的原型监测方案。结合不同摩擦系数对铰节点接触面损伤行为的影响,提出了软刚臂主铰结构疲劳寿命计算评估方法,能够实现铰节点疲劳的完整性分析。  相似文献   
84.
概念性地设计了一种新型半潜—Spar混合浮式基础,以5 MW水平轴风机为例,研究了该新型浮式基础支撑的浮式风力机系统的动力响应。基于三维势流理论和Morison公式,应用SESAM软件建立浮式基础模型,在频域内计算了该浮式基础的水动力参数和响应算子,分析了浮式基础的运动性能。考虑叶片气动载荷和浮式基础波浪载荷,应用FAST软件对风机—浮式基础系统进行时域计算,分析风力机系统的运动性能。结果显示,该浮式基础运动幅值较小,具有良好的运动性能。  相似文献   
85.
动力定位系统(DPS)是开发深海的一种较为有效的海上开发系统。由于DPS是一个较为复杂的系统,在进行模型试验时,每个Z型螺旋桨都设有计算机芯片以及遥控装置,用以接收PID系统发出的指令,为模型试验的模拟也带来了一定困难。本文讨论了动力定位系统的数学模型,模型试验中推力的分配及控制方程和试验中的一些要求。  相似文献   
86.
海洋系泊缆索非线性有限元静力分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用几何非线性有限元方法研究海洋系泊缆索在重力、浮力和水流流体阻力作用下的静态平衡位形和张力分布.基于完全的Lagrangian格式,采用二节点等参索单元建立系泊缆索的静态平衡方程;采用增最迭代法求解得到的静平衡方程.数值算例证实此方法的有效性和准确性.计算了不同水流流体阻力作用下缆索的静平衡位形和张力分布,得到一些有意义的结论.  相似文献   
87.
考虑深海聚酯尼龙系泊缆的拉伸和弯曲变形,取正交坐标和切向量描述任意结点的6个广义位移,缆变形的几何非线性,基于细长杆理论推导缆索单元的刚度矩阵和质量矩阵,得到12×12的非线性单元特性矩阵,利用有限元软件计算系泊系统的动张力.针对水深1 800 m由12根缆定位的Spar平台,考虑水流对系泊系统的作用,计算了不同外激励下的系缆动张力,讨论了激励频率对系缆张力的影响.结果表明,建立的缆索单元特性矩阵可以较好模拟深海聚酯缆的力学性能,并且得到的深海系泊缆动张力变化规律和力学特性是合理的.  相似文献   
88.
In this paper, studied are the dynamics of a moored buoy near the surface subjected to wave excitation. According to the physical structure, submersible buoy moored by tethered line is modeled firstly. Then from the differential equations, the natural frequencies are estimated by neglecting the coupling between tangential and normal direction. By use of numerical integration method, solutions are obtained. On this basis, strange attractors and bifurcation phenomena are obtained by applying Poincare map, pha...  相似文献   
89.
Hybrid model testing technique is widely used in verification of a deepwater floating structure and its mooring system,but the design of the truncated mooring systems which can reproduce both static and dynamic response same as the full-depth mooring system is still a big challenge,especially for the mooting systems with large truncation.A Cell-Tress Spar operated in 1500 m water depth is verified in a wave basin with 4 m water depth.A large truncation factor arises even though a small model scale 1:100 is adopted.Computer program modules for analyzing the static and frequency domain dynamic response of mooting line are combined with multi-objective genetic algorithm NSGA-II to optimize the truncared mooting system.Considering the asymmetry of layout of mooring hnes,two different truncated mooring systems are respectively designed for both directions in which the restoring forces of the.mooting system are quite,different.Not only the static characteristics of the mooting systems are calibrated,but also the dynamic responses of the single truncated mooting line are evaluated through time domain numerical simulation and model tests.The model test results of 100-year storm in the GOM are reconstructed and extrapolated to a full depth.It is found that the experimental and numerical resuits of Spar wave frequency motion agree well,and the dynamic responses of the full-depth mooring lines are better reproduced,but the low frequency surge motion is overestimated due to the smaller mooring-induced damping.It is a feasible method adopting different truncated mooring systems for different directions in which the restoring force characteristics are quite different and cannot be simulated by one truncated mooring system.Hybrid verification of a deepwater platform in wave basin with shallow water depth is still feasible if the truncated mooring systems are properly designed,and numerical extrapolation is necessary.  相似文献   
90.
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