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为了推广人造金刚石钻探技术,我们对北京800型钻机做了改进:制造了与之配套的小口径高速转盘.使用结果表明,基本上满足了高速钻进的工艺要求.高速转盘的主要技术性能最大开孔直径φ91转盘通孔直径φ94转盘可变角度 70~90°增速器变挡级数 2转速(转/分)正转6级:955、650、358、283、192、105反转2级:264、77适应孔深 800~1000米结构这种高速转盘,是迁就北京800型钻机升降和给进系统而设计的.在小转盘一侧安装一增速器,使转盘捉高转速并增加挡数.传动系统如图1所示.它由底座、增速器和 相似文献
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在勘探机械中,由于密封不良,使用管理不善所造成的油料浪费是很大的,约占润滑油料总量的10~15%.我们对当前开动台数较多的北京800型钻机的调查说明,如果在检修中不加注意或者处理不妥,钻机的漏油点是很多的,有的钻机由于工作条件差或密封结构不好,漏油就更难免了. 相似文献
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北京800-1型转盘式钻机的改装及使用湖南有色地质勘查局245队袁兵北京800-1型转盘式钻机是地勘行业在地质找矿中普遍使用的钻机之一。我队从事钻孔灌注桩始于1988年初,经过这几年数十个工程的施工实践证明,该钻机是能够满足钻孔桩的施工需要的。但是在... 相似文献
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工程钻机及水井钻机转盘用大型推力轴承的加工比较困难,存在淬火变形问题,分析了轴承圈的淬火工艺及淬火变形产生的主要原因,通过设计心用简易淬火压床,改进淬火工艺,减小了轴承圈的变形,提高了制造质量。 相似文献
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SPJ300型水井钻机的转盘在使用中主要存在的问题是主轴承及齿轮付的严重磨损,其主要原因是由于泥浆渗入及主轴承润滑不良。另外,水井钻孔一般口径较大(大都在φ300—φ500之间),使用的钻具较大(一般为φ89钻杆),钻进扭矩也大,使得拧卸钻具 相似文献
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一、对水套漏水原因的分析原来的升降机水套(见图1),是通过锥鼓(4)上水孔和水管接头(5),注水进入水套对机器进行冷却,而锥鼓(4)与档水板(7)及透盖(11)之间的隔水防漏,是用O形橡胶圈密封来解决的.在升降时,需先调整装置使锥鼓压紧才能放水冷却.由于锥鼓与档水板及透盖三者之间有间隙,在压紧锥鼓时,橡胶圈可能滑动或损坏,使各机件之间密封不严,产生水套漏水.从以往的多次检修中发现,问题都发生在这里.特别当O形胶圈损坏并因缺少备件无法更换时,就无法注水进行冷却.二、改装的情况改装后的水套如图2所示.其进水和隔水防漏装置,是由进水压盖(7)、间隔套(5)、改装透盖(3)和J型橡胶油封(2、6、9)等组成.在升降时,只要将冷却水由水管(8)和进水压盖(7)注入 相似文献
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冶金系统勘探队普遍使用北京800型转盘钻机.转盘钻机的安装是以转盘为基准的,而转盘的安装又以孔位为基准.因此,采用转盘钻机施工斜孔时,钻机的安装不仅要算出孔口中心至钻塔前腿铁枕中心的距离(简称孔的距,用L表示);而且要求出转盘底座前排螺孔中心与钻塔前腿铁枕中心的距离(简称安装距,用X表示). 孔前距及安装距可用三角计算求得,参看图1及图2.其理论计算公式为: 相似文献
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在钻探施工中,需根据表土层的情况,采取不同的开孔方法,并下入井口管以保护井壁.我队使用北京型转盘钻机开孔时,是由转盘驱动主动钻杆连接的开孔管钻进.由于受转盘与地面距离的限制,开孔管是比较短的,因此随钻孔加深,需逐步接长开孔管,操作麻烦.而且开孔管与转盘通孔之间间隙大,导正扶直较差,回转时摆动.经过钻探 相似文献
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我队在进行钻机修理工作时,曾根据另件的磨损和裝配情况,改进了修理方法和另件的修理极限尺寸,结果证明,不但可以缩短钻机修理时间,而且能够减换另件,节约资金.同时,我们在修理另件过程中,亦感到如果对某些另件的规格尺寸作适当的改变,则可以大大增加另件寿命,延長钻机使用吋间.笔者仅就修理KAM-500型钻机的立轴导管和横轴为例.谈谈个人在实际工作中的体会. 相似文献
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КАМ-500型钻机在立轴箱打开起下钻时,横轴斜齿轮突出横轴箱约4厘米,齿轮旋转很不安全:一方面,在工人扭卸钻杆时有伤手的危险;另一方面,斜孔起下钻时,提引器或粗径钻具碰挂齿轮,有害机件安全; 相似文献
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北京600型单缸油压钻机,自从1969年诞生以来,已分配到冶金地质系统的许多单位,在钻探生产上起了一定的作用,但它的一大缺点是严重漏油.为此,使用单位曾在密封方面想了许多办法.而未能彻底解决.去年我们在中南冶金地质勘探公司党委的支持下,由机修厂组织专人到604队进行改进试验,历时三月,终于攻下了这一关,解决了漏油的问题.一、漏油的部位及原因这种钻机漏油的部位有三处.一是主油 相似文献