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介绍了短口袋技术可以提高固井质量及避免钻井掉块等优点,阐述了保证井身质量优良、井底少沉沙、套管长度与井眼深度的一致和套管居中等使用短口袋的技术要求.通过该技术在埕北古A井的应用,说明优选钻具组合和钻进参数,使用优质钻井液、通井和套管居中等技术措施可以满足要求,并成功地实现套管短口袋. 相似文献
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TLP使得干式井口在深水的应用成为可能,与常规的深水开发模式水下井口相比,TLP降低了钻完井作业的难度和费用,尤其在后期修井和调整并作业时,能够大大降低项目的投资,经济效益明显.TLP目前在墨西哥湾、北海及印度尼西亚深水油气田均有采用.目前针对TLP的钻完井设计和作业程序国内开展研究较少,制约了深水油气田开发前期方案设计工作的开展.因此,重点介绍了TLP对钻完井程序的影响;对于不同的平台钻机配置,总结了TLP的钻完井程序;提出了钻完井设计和作业过程中,TLP对回接套管、升沉补偿等问题的要求,分析了与常规深水湿式井口的温度剖面差异,为开展TLP钻完井技术研究和前期方案设计提供参考. 相似文献
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随着渤海油田勘探钻井向深层发展,钻井风险逐渐增大,费用逐渐增加,如何有效降低作业成本是渤海勘探井作业一个比较棘手的课题。早期渤海井深4000m的勘探井身结构设计至少需要五层套管,但随着钻井技术的发展,渤海勘探井井身结构逐渐优化,节约了较多成本。针对渤海集柬勘探钻井实施的中339.71nm套管作为隔水套管的局限性,从稳定性、相关配套设备技术及操作要点等方面对中508nm+Ф339.7nm表层套管二合一钻井技术的优越性进行了介绍。该技术的成功应用,势必将给今后的勘探钻井作业带来更好的经济效益。 相似文献
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在国内外深海光缆线路维修中,由于现有专用设备性能的局限,对海光缆的打捞一直是一项耗时、耗财、耗力且难度较大的作业。文章介绍了一种以双握切割、两端同持方式剪切打捞海缆的新型设备,它不仅能在2 000 m水深的海底对海光缆进行可靠剪切,还能在剪切后将海缆的两个断头牢固握持,并自行辅接深海打捞所需的钢缆。证明了使用该设备可取代常规打捞的断头打捞,不仅大大提高了维修工作效率,更有效地提高了维修打捞工作的安全性和可靠性。 相似文献
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桩西滩海大位移定向井老168-斜18井钻井工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
老168-斜18井是胜利油田在桩西滩海地区钻成的一口井斜达到63.70°的大位移海油陆采井。由于造斜点浅、造斜井眼较大、造斜地层软、水平位移大、大斜度稳斜段长等,该井施工困难极大。为保证施工的顺利进行,针对钻遇地层的特点,通过制定有效轨迹控制方案,选取合理的造斜工具及钻具组合,实施合理的钻井参数及技术措施,同时进行简化钻具结构和安全管理技术措施等,顺利完成了钻井任务。从井眼轨迹精确控制、优质钻井液技术、安全钻进措施、大井斜长稳斜井段套管下入等方面介绍了该大位移井实施过程中采取的技术或措施。这些技术及措施的应用不仅避免和降低了并下事故的发生,而且施工井满足开发要求,对该区域滩海大位移海油陆采井的施工具有较高的借鉴意义。 相似文献
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随钻扩眼器可有效扩大下部井眼直径,对于优化井身结构、提高完井质量、提高钻进效率、降低后续作业风险具有重要意义。随钻扩眼时该工具相当于一个满眼扶正器,在直井段工作时扩眼器具有防斜作用,但在定向段随钻扩眼时该工具将改变常规造斜钻具的造斜特性,因此该工具在定向造斜段应用的可行性需要研究。以一套常用造斜钻具为例,计算了其初始造斜率以及直接扩眼工况和随钻扩眼工况的造斜率,发现使用扩眼器后对原有钻具组合的造斜特性影响很大。为达到原有造斜要求,通过单独和组合调整BHA参数(主要有螺杆钻具弯角、上稳定器外径、上稳定器距离钻头距离等)获得与原有BHA造斜特性基本相当的多种方案,这说明扩眼器可在既定的造斜要求下完成定向随钻扩眼钻进施工。 相似文献
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水下井口的疲劳完整性是海洋油气田长期安全开采的前提。工业界往往采用贴应变片直接测量水下井口应变来计算弯矩和疲劳损伤,但水下井口应变片粘贴困难且不能长时间连续工作。采用对水下井口监测方法,基于隔水管—防喷器组—水下井口的运动和力学特性,考虑防喷器组惯性力矩建立系统耦合动力学方程,最终形成基于监测数据的水下井口循环弯矩计算方法。以南海某深水水下井口为例,建立隔水管—防喷器组—水下井口系统有限元模型并进行动态分析,提取隔水管底部张力、转角、防喷器组加速度及转角等参数,代入所建立的系统耦合动力学模型,得到水下井口弯矩与有限元计算结果吻合良好。研究表明只需通过在线监测获得所需的输入数据,无需监测水下井口应变即可获取水下井口循环弯矩。建立的系统耦合动力学模型可为水下井口疲劳完整性评估提供理论依据。 相似文献
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渤中3—2油田位于渤海中部海域,其距已探明的油田远,储量规模小,抗风险能力差。在研究油田储量充分动用的基础上,运用油藏工程和数值模拟技术,对油田开发方式、层系、注采井网、井型、井位及井距等参数进行精细研究,得到了通过提高初期单井产能实现油田经济高速高效开发,体现边际小油田开发特点的开发方案。为了更有效的规避油田开发中的风险和挖掘油田的潜力,方案对风险和潜力进行了细致研究并制订相应对策,使开发方案的可操作性更强。合理简化工程设施,采用“简易井口平台+可移动式采油平台”“蜜蜂式”采油设施,改善了油田的开发效果,为渤海湾今后大规模开发中小型边际油气田积累了实践经验,开辟了新的思路。 相似文献
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A sediment trap was deployed 3 m from the bottom at a water depth of 62 m on the southern flank of Georges Bank (41°02·2′N, 67°33·5′W) from 30 September 1978 to 10 March 1979 to qualitatively determine the size of sediments resuspended from the bottom by winter storms and to determine if seasonal changes in the phytoplankton could be observed in the trapped sediment.Bulk X-ray analyses of the trapped sediment showed layers of distinctly different textures preserved in the collection vessel. The median grain size of sampled layers ranged from 2·7 to 6·5 φ (fine sand to silt), but all layers contained a pronounced mode in the 3 φ (fine sand) range. Nine layers containing relatively large amounts of sand were present. The sand content was 75% in the coarest layers and about 32% in the fine layers. The median grain size of bottom sediments at the deployment site was considerably coarser than the trap samples, although the dominant grain size was also 3 φ.Average bottom-current speeds during the deployment period were about 30 cm s?1 with a range of 10 to 50 cm s?1. Bottom stress, computed from the observed currents and waves, suggest that 11 storms caused sufficient stress to resuspend 3 φ-sized sediments, in good agreement with the nine layers of relatively coarse sediments collected in the trap. Surface waves had to be included in the calculation of bottom stress because the bottom currents alone were insufficient to cause the resuspension of 3 φ-sized sediment.The trapped sediments contain numerous diatoms and coccoliths that are typical of late fall and winter assemblages. No clear seasonal difference in the flora was noted among sampled layers, probably due to the large influx of resuspended material and a reduced primary flux during this period. An undescribed species of Thalassiosira (G. Fryxell, personal communication), and siliceous scales of unknown systematic position were observed at all levels. 相似文献
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N. Vedachalam S. Ramesh P. Udaya Prasanth G. A. Ramadass 《Marine Georesources & Geotechnology》2018,36(8):966-973
Natural gas hydrates is considered as a strategic unconventional clean hydrocarbon resource in the energy sector. Understanding the behavior of the rising methane gas bubbles during production leaks from the deep marine gas hydrate reservoirs well head is essential for environmental impact studies and to design environmental monitoring systems. Numerical model for quantitatively characterizing the vertical dissolution pattern of the wellhead released methane gas bubbles is analyzed for three potential gas hydrate locations in India. Simulation results indicate that the methane bubbles with diameter of 10?mm can transport methane gas till 650, 800, and 750?m from the seabed in the Krishna–Godavari(KG), Mahanadi and Andaman basins respectively. Results brought out that potential well head damage during methane hydrate production at 1050?m water depth could release up to 28?m3 of methane gas, in which 50% of the molar mass shall get dissolved within 40?m of water column from the seafloor. 相似文献
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气体钻井是近年来兴起的一种实用钻井技术,具有保护油气产层、提高钻速、缩短建井周期及处理井漏事故等优点,应用范围越来越广泛。与常规钻井液钻井相比,气体钻井是单向循环,使用气体作为循环介质来携带岩屑、清洗井眼,使得现有录井监测系统还不能满足气体钻井现场参数监测需要,易出现钻具失效、井下燃爆、地层出水及井壁坍塌等复杂钻井问题,影响气体钻井的安全性。基于井下燃爆理论和监测监控系统技术,开展了随钻监测基本原理研究,形成了UBD气体监测系统及分析技术;通过在多口井气体钻井现场服务,验证了气体监测系统及分析技术的合理性和实用性,为安全顺利实施气体钻井提供了有力的技术支持。 相似文献