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鑽桿夾持器零件(如图1所示)是地質勘探工作中,消耗量较大的一种机械零件。而这种零件齿形的加工方法不一,一般厂是在万能銑床上,利用分度头分齿,以单面刃銑刀进行銑削加工的。这样其生产效率低,成本較高。 相似文献
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随着科技的发展,数控机床的应用泛围越来越广,怎样才能进一步提升数控加工效率和加工质量呢?实践表明,选择合理的参数对提升零件加工质量,提高数控加工效率,降低数控加工成本等方面均有较大帮助。因此,探讨数控机床加工中参数的合理确定,对提高数控机床加工零件质量具有十分重要的现实意义。 相似文献
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我队近来多系深孔作业,电测组没有800米以上的电缆,不能解决深孔电测工作,无法使用无岩心钻进,且岩层较硬(砂岩及砂砾岩——六级以上),效率低,纯钻时间少,大大影响生产。队生产技术组及时研究了这种情况,采用取心三翼钻头,经试验效果良好,在010号钻机806孔709多米孔深的六级岩层钻进,效率与无岩心三翼钻头相仿,岩心采取率达 相似文献
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省地质局下达我厂一项任务,生产一批小口径钻进用岩心卡簧,形状见图1。槽子不适合在拉床上加工,曾在冲床上进行热冲压,冲模棱角易钝,表面易拉毛,保证不了零件的质量,于是我们在一台老式的插床上改装了一套液压半自动专用装置,采用多齿推刀(见图2),装在特制带有1.5毫米斜槽的刀杆中。推刀每往复一次,加工一个槽后,自动分度至加工完最后一个槽停车,经调整可加工类似零件,两分多钟就可加工完一件,操作简单,调整方便,减轻了体力劳动,比改装以前在插床上加工提高工效10倍以上,质量符合技术要求。 相似文献
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岩心钻探所用的机具有些锥形体零件,如钻杆锁接手,取心卡簧、卡簧座,打捞矢锥等,用量大,加工工时多.为了保证加工质量,提高加工效率,在领导支持和老师付们的协助下,我们技革组改装了C620车床,用挂轮法加工锥形体零件,取得了成功.挂轮装置如图所示,将车床拖板箱内Ⅲ轴接长30 相似文献
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在勘探队,使用圆形薄壁零件较多,如岩心管接手,套管接手等,均采用无缝钢管作为原材料,进行加工车削而成。由于管壁薄,容易变形,在进行外表面的加工、车扣时,不论是用大顶尖顶着加工,还是用涨簧式心轴涨胎加工,其圆度、同心度偏差要求,均难以达到,而且效率很低。经过多次改革,我们制出了一种新型涨胎(如图),用它不仅保证了加工质量,而且还大大提高了加工效率。用这种胎具加工水泵缸套、立轴导管,都取得了较好的效果。 相似文献
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我队通过八届八中全会的学习,在反对右傾,鼓足干劲的同时制訂了八月份的作业計划,加强了生产动态分析,及时的解决了生产中的困难,促进了工人的生产劲头。从而創造了手掘“四、三、二”打眼装碴平行作业法,提高凿岩效率200%(与五月份二盘钎子凿岩相比)。先进小组並創造了班进1.03 相似文献
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到目前为止,地质勘探所需之合金钻头在水口的加工工艺上多采用锯条拉割或刨、钻等方法。在加工的效率和质量上多不能适应钻探生产上的需要,特别是:当钻探生产效率一跃再跃的提高以后,更显着加工钻头水口工艺方法急需随着生产而迅速改进。用锯条拉割水口,从人力、物力以及效率上都不经济,改用刨、钻确实在效率和劳力上有所提高和 相似文献
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陕西省一三一煤田地质勘探队 《煤田地质与勘探》1980,8(3):70-70
我队最近设计的131—2型外卡式可换翼片钻头,经过韩城矿区四个钻孔不同岩层的生产试验,取得了较好的使用效果。钻头的抗压、抗扭强度均达到了钻进要求。试验的20副翼片,除两副遇裂隙扭断外,其余基本保持完好。有两副翼片使用寿命分别达到了40.99米和42.89米。根据初步试验,我们认为这类结构的钻头还是很有研究价值的。 相似文献
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卡槽式提引器的槽口部份(图1,想象线部份)加工,过去在一○五勘探队是使用钻削和锉削的方法来进行的.既麻烦,也浪费时间.后来该队刘子富同志设计制造了一个工具胎.卡装提引器在车床上进行了加工,获得成功.不但提高了加工效率.也保证了制量.其具体作法如下:首先,制造一个工具胎,如图2所 相似文献
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