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近年来我们研制的三牙轮钻头,经江苏伏牛山、东风等矿区几台钻机试验,在提高钻进效率和钻头寿命方面,取得了明显的效果。 钻头由钻头体、牙轮和卡销组成。牙轮安装采用轴心向里、齿心向外的形式;牙轮与轮轴成一整体,轴端以一钢球为轴承,牙轮与钻头间以卡销固定,只要拔出卡销,即可更换牙轮;轮齿用5×10八角合金镶焊而成,可随时补镶。 相似文献
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在坚硬和极坚硬的研磨性岩石中钻进爆破孔时,建议使用K及OK型倒刺牙轮钻头。1962年,对K型(6H-9K及63-K07-9K)钻头进行了不带压缩空气支架的工业试验,而对OK型(8H-214-OK)钻头进行了带压缩空气支架的试验。63-K07-9K型钻头是由库比雪夫钻头工厂制造的,8H-214-OK型钻头由全苏钻进技术研究所的试验工厂制造。 相似文献
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三牙轮钻头破岩过程计算机仿真模型 总被引:2,自引:0,他引:2
进行钻头钻进过程的仿真对于优化钻头设计、提高破岩效率以及钻头选型都有着重要的应用价值。以现场实钻数据为基础,采用“黑箱法”为钻头钻进岩石互作用仿真模型的基本建模方法,对决定钻头钻进性能的齿坑模型和牙齿吃入岩石的力-吃深模型进行了仿真建模。并采用误差梯度下降算法来估计不同钻头结构和岩石性质所对应的模型参数,进而实现对钻头钻进过程的仿真。采用实钻数据反演的建模思路有利于利用大量的现场数据实现对模型的完善,更好地反映现场的各种钻井工况,使钻头破岩仿真技术在实用性和经济性上前进一大步。 相似文献
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在水井等钻井工程中,广泛采用牙轮钻头钻进硬岩。为了更好地发挥牙轮钻头高效钻进的优越性,进一步提高钻进效率,延长钻头使用寿命,降低钻井成本,有必要深入讨论牙轮钻头在钻进中的钻压、转速及冲洗液等钻进参数与钻进效率的关系。1 钻压牙轮齿对岩石的破碎作用有3种:即压碎、冲击和剪切。压碎是牙轮在钻压的作用下对岩石的静力压碎作用,其效果主要取决于钻压的大小和岩石的硬度;冲击是牙轮滚动时轮齿交替作用于岩石,而使牙轮轴心产生上下往复振动,冲击作用与牙轮的齿数、转速和钻压有关,冲击力与齿数成反比,与转速和钻压成正… 相似文献
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在水井、基础工程大口径钻孔施工中,自制了六翼组合牙轮钻头,是钻进卵石地层的理想碎岩工具,但往往造成钻头脱落、折断事故,如能及时发现,处理一般都比较顺利。但由于事故出现后都不能尽快发现,导致钻头斜靠在孔壁上,事故头插入孔壁内,处理困难,成功率极低,只好提前终孔、报废钻孔。为了解决这一问题,我们制作了一种简便的处理工具扶正器,且摸索出了一种较简单的处理方法,介绍如下。 相似文献
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我队机修科焊接组从去年八月起,在氧气完全用完,并又供应不上的情况下,为了保证生产钻机跃进所必需的新式钻头,创造了用电焊与炉焊相结合焊接钻头的方法。 相似文献
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提高固体、液体和气体矿产取心钻进效率的潜力之一,是研制和推广岩心倒刺牙轮钻头。为了提高坚硬岩层的取心钻进技术经济指标,中央设计局设计了两种 4K-132 K及6K-112 K型岩心倒刺牙轮钻头,使用时配有 1KC-132及 3 KC-112型钻具。 相似文献
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采用时均N-S方程和标准κ-ε紊流模型,在贴体坐标系中对三牙轮钻头内流场进行了数值研究。通过大量的数值试验,其结果表明:现有三牙轮钻头的内流道结构是不合理的,主要表现在内流道诱发“过流断面突变效应”,严重的导致三牙轮钻头内流道的空蚀破坏。 相似文献
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硬岩中钻进是基桩孔钻进中的一大难题,不少工地试图用牙轮钻头钻进基岩,但一直未取得理想的效果,大口径牙轮钻头在硬岩中钻速低,磨损快。不少研究者指出,其原因主要是由钻压过低而又无法加压所致,便在现场,一些用石油钻牙轮装配的钻头,不加压也难以转动,因而根本无法增加钻。本文从运动学方面分析了钻头所存在的这一问题,提出了纯滚动牙轮钻头的设计方法,并考虑了如何使钻头上内外周牙轮等磨损以提高钻头寿命的问题。 相似文献