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概括地介绍了国外正在发展的Center sample Recovery钻探法。它是由动力头回转双壁钻杆进行钻进,用高压气流沿管壁间隙通到孔底后,携带岩屑由钻杆中心孔返回地面。介绍了钻具规格性能、钻头种类、气流工艺参数、样品收集与缩分方法,以及这种新方法的高效特点。这种方法不能取得完整岩矿心,从而无法直接测得地层结构要素和岩石的力学参数。 相似文献
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过去处理一次烧钻事故少则一天,多则五天。后来摸索出一套省时省力的方法,现介绍如下:我队使用的钻杆规格为φ43,钻具是φ55×3.5为外管、φ45×2为内管的单动双管钻具,钻头为φ56双管孕镶金刚石钻头。处理方法是:将事故钻具通过强力起拔,使其折断,折断的位置一般有两处,一处是钻杆上,另一处则是扩孔器上端。若从钻杆上折断,应先将所剩钻杆、异径接头、内管反掉。若从扩孔器上端折断,孔 相似文献
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舟山海域淡水资源调查项目DZS1孔,水深15 m、钻孔深度达202.1 m,在以粘土层和砂层为主的第四系覆盖层全孔取心、在风化基岩层取心2 m。在第四系覆盖层不下套管直接利用φ127 mm钻具进行绳索锤击取心钻探,基岩采用φ127 mm钻具作为套管、φ50 mm钻具单动双管回转取心钻探。介绍了该孔的主要施工工艺与质量控制方法,包括勘探船抛锚定位、潮汛对钻杆的影响、钻探取心过程控制、用取心钻头不取心扫孔技术、更换钻头技术、泥浆工艺等。 相似文献
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一、绳索取心的特点绳索取心又叫不提钻取心。它的最大特点是取心时不需要提升孔内钻杆,而在钻杆内借助专用打捞工具(打捞器)把装满岩心的内管捞取上来获得岩心。绳索取心钻杆除了和普通钻杆一样,在钻进过程中传递和承受拉、压、扭等应力外,还具有如下特点:1.内外平。保证取心钻具在钻杆内顺利通过。2.壁薄。增大内管和钻杆的间隙,减小取心钻具在钻杆内的升降阻力,并且增大岩心直径,减小钻头壁厚。3.绳索取心钻头壁厚(10.5毫米),所需钻进压力较大,因此,应能承受和传递比普通小口径钻杆 相似文献
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胶箍钻杆是我队一项比较成熟的经验,多年来生产实践证明,它不仅是保证钻杆在孔内正常回转,减少钻杆拆断事故,同时促使钻杆在孔内以良好状态回转,保持钻具稳定 相似文献
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几年中,我们地质队在驻地附近为地方部门和社队施工了不少机井,同时也常帮助各单位,打捞深井泵脱管等事故,从近二年的实践中对比,我们认为打捞深井泵所用的工具以抓卡式钻具比较适用,现介绍如下。一、打捞泵管钻具所用钻具如图1,从下至上组成部件有抓卡式钻头,岩心管,岩心管接头,钻杆等。除抓卡式钻头外,其岩心管、岩心管接头和钻杆均为岩心钻探普通管材,不需另加工。 相似文献
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直径1.8至2.5m的大口径基桩孔施工,一直凭经验下放大口径钻头与钻具,事故多,钻杆折断频繁,特别在水上施工,困难多,施工进度得不到保证。河南省地矿厅第一水文队研制的ZZG-2Q式自动给进仪用8031单片机通过钻压、电流传感器,对钻压和钻杆扭矩进行实时监测,自动控制钻具下放速度, 相似文献
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通过绳索取心冲击回转钻进试验,从设备配套、钻具调试、降低泵压、钻头与钻进参数、钻具性能等方面,探讨了提高钻进效率、延长钻头寿命的途径. 相似文献
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河南铝土矿勘探高肋骨PDC 钻头双管钻探工艺探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
针对河南铝土矿勘探的钻探工艺进行探讨。从岩性及钻探工艺两方面分析在河南铝土矿勘探时常规钻探工艺易出现卡钻、岩心采取率低、钻进效率低的原因,岩性方面:河南铝土矿勘探过程中常遇的二叠系、石炭系地层多属软-中硬岩,易遇水膨胀、孔壁不稳定,钻杆、钻具易粘附孔壁导致泥浆排泄不畅;钻探工艺方面:普通合金钻探工艺岩心采取率低、钻速低,绳索取心钻探工艺岩心采取率高、钻杆钻具与孔壁间隙小,普通金刚石双管钻探工艺岩心采取率高、钻具与孔壁间隙小,普通PDC钻头钻探工艺岩心采取率高、钻具与孔壁间隙仍然不够大,采用常规钻探工艺常发生钻具或钻杆粘附孔壁、泥浆排泄不畅,易产生的卡钻事故而降低钻探效率。高肋骨PDC钻头可有效增大钻具与孔壁间隙、双管取心可有效提高岩心采取率,采用高肋骨PDC钻头双管钻探较好地解决了河南铝土矿勘探时卡钻、岩心采取率低、钻探效率低的问题。因而以为在河南铝土矿勘探中适宜采用PDC钻头双管钻探工艺。 相似文献
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一、前言地质矿产部探矿工艺研究所从1981年起,花了4年时间研制成功了BH-75不提钻换钻头钻具(以下称BH-75钻具),并通过其开发研究,使我国在岩心钻探的世界领域内首先将不提钻换钻头技术投入工业应用。BH-75钻具,是借助同径绳索取心钻具的钻杆、打捞器和辅助工具,利用钢绳投捞实现钻头升降,从而在每个绳索取心回次都可以对孔内服役钻头进行观察或更换。目前,已有75台BH-75钻具在全国35个勘探队的钻探施工中投入或即将投入使用,已经达到的钻进深度为997.26m,最长的提钻时间间隔达16天,不提钻累计钻进 相似文献
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在岩心钻探工作过程中,钻杆承受着各种的应力。首先,钻机通过钻杆迴转全套钻具、克服孔内磨擦力并进行破碎岩石(尅取或研磨),同时通过钻杆传递或平衡孔底所需的轴心压力;其次,水泵通过钻杆向孔底输送具有高压力的冲洗液以冷却钻头及排除岩粉;至于经常地提升和下降钻具,采取岩心,钻进时适当地提动钻具(特别是采用无泵钻进和钻粒钻进时须节奏地提动钻具离开孔底)也全赖钻杆进行;这 相似文献
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国内外相关研究均显示同轴双向回转可有效降低钻具振动和提高破岩效率,但双向回转相对传统单向回转的钻进效率的提升水平研究较少。据此,本文建立双向回转钻头以及单向回转钻头与岩石相互作用的有限元模型,以破岩比功作为评价指标量化比较分析了2种钻头的破岩效率。通过定义双向钻头内外壁尺寸差、内外钻头的间隙、内钻头壁厚与双向钻头内外壁尺寸差之比、内外钻头转速比和内外钻头底部高度差5种核心参数,并设计正交试验完成了仿真分析。结果显示,内外钻头高度差与内外钻头间隙对于破岩比功影响比较小,内外钻头尺寸差、内外钻头转速比和内钻头壁厚与双向钻头内外尺寸差之比对破岩比功影响显著。 相似文献